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配料系統(tǒng)設(shè)計(jì)

2025年04月04日 14:18:09      來(lái)源:廣州市凱士稱(chēng)重設(shè)備工程有限公司 >> 進(jìn)入該公司展臺(tái)      閱讀量:32

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配料系統(tǒng)設(shè)計(jì)2020-01-28
通過(guò)對(duì)工藝配料系統(tǒng)分析,掌握氯化工藝的主要控制點(diǎn),確定控制及聯(lián)鎖方案,進(jìn)行自動(dòng)配料系統(tǒng)控制配料研究,為氯化工藝的自動(dòng)配料系統(tǒng)改造工藝提供技術(shù)支撐,并提供保證控制配料系統(tǒng)安全的資料。
1配料系統(tǒng)工藝流程概述
本文研究的配料系統(tǒng)工藝主要采用硫黃催化醋酸氯化、氯化液結(jié)晶、離心分離母液得成品的間斷氯化配料系統(tǒng)工藝。
1.1氯化工序
該工序以液氯和醋酸為原料,醋酸來(lái)自于醋酸儲(chǔ)罐,泵入醋酸計(jì)量罐中,計(jì)量罐中的醋酸計(jì)量后利用位差壓入氯化反應(yīng)釜。外購(gòu)氯氣經(jīng)過(guò)氯氣緩沖罐后再經(jīng)流量計(jì)控制流量進(jìn)入氯化反應(yīng)釜中,與反應(yīng)釜中的醋酸在硫黃催化劑催化作用下發(fā)生氯化反應(yīng),其主反應(yīng)方程式為:
CH3COOH+Cl2→CH2ClCOOH+HCl
氯氣總管道上氯氣壓力控制在0.2MPa以下。氯化反應(yīng)溫度控制在96℃±2℃,壓力控制在100kPa以下,氯化通氯流量控制采用步序的控制方式,可以實(shí)現(xiàn)手動(dòng)和自動(dòng)切換。氯化液的相對(duì)密度檢測(cè)達(dá)到1.35后,停止通氯,氯化液備用。
1.2結(jié)晶工序
將備用氯化液抽入結(jié)晶釜,在結(jié)晶釜內(nèi)先升溫到85~90℃,啟動(dòng)攪拌,用冷卻水將料溫降至60℃時(shí),向釜內(nèi)加入晶種約10kg,關(guān)閉冷卻水,自然攪拌降溫,并根據(jù)釜內(nèi)料液情況,再加母液700~800kg。當(dāng)料溫降至48℃時(shí),開(kāi)水冷卻直至物料降至25℃時(shí),即可被離心分離使用。
1.3離心分離工序
結(jié)晶后物料放入離心機(jī)內(nèi),在離心機(jī)離心作用下,母液與結(jié)晶的分離,母液進(jìn)入母液槽,可以供氯化使用或銷(xiāo)售;分離得到的晶狀經(jīng)計(jì)量包裝即為成品。
2環(huán)境特征
(1)工藝設(shè)備布置:大多數(shù)皆集中在廠房?jī)?nèi)。
(2)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所劃分:本工藝不含易燃易爆物質(zhì),屬于非防暴區(qū)。
(3)氣體的泄漏:裝置所處理的原材料和中間產(chǎn)物都是有毒物質(zhì),因此在可能泄漏的或聚集的場(chǎng)所應(yīng)安裝毒性氣體檢測(cè)器。
(4)腐蝕性:裝置中存在CL、HCL的存在,因此設(shè)備必須防腐和選擇防腐蝕的材料。
3設(shè)備選型
(1)在線(xiàn)溫度檢測(cè)元件選用熱電阻Pt100,溫度計(jì)套管材質(zhì)采用316L襯F4。
(2)變送器均帶HART協(xié)議,壓力變送器接液部件材質(zhì):介質(zhì)具有較強(qiáng)的腐蝕性都采用隔膜壓力表,測(cè)量膜片采用相應(yīng)的耐腐蝕材質(zhì)316L襯F4。
(3)小管徑氣體流量選用轉(zhuǎn)子流量計(jì)。
(4)控制配料系統(tǒng)的執(zhí)行單元為調(diào)節(jié)閥與切斷閥,以電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)為主,閥門(mén)型式根據(jù)工況而定,調(diào)節(jié)閥以單座閥為主,控制閥閥體材質(zhì)應(yīng)等于或高于管道材質(zhì),閥內(nèi)件根據(jù)工藝介質(zhì)而定。在一些重要的管線(xiàn)上安裝緊急切斷閥,用于緊急狀態(tài)或事故狀態(tài)下切斷線(xiàn)路。使整個(gè)配料系統(tǒng)處于故障安全狀態(tài)
4計(jì)算機(jī)控制配料系統(tǒng)
本裝置的控制由一個(gè)獨(dú)立的配料系統(tǒng)完成:設(shè)置一個(gè)控制柜室。工程師室放置在控制柜室旁邊,1臺(tái)工程師站;設(shè)置一個(gè)控制室,操作員站,能獨(dú)立處理相應(yīng)的控制。工程師站可通過(guò)OPC連入配料系統(tǒng)調(diào)度室,全廠的控制采用總控、分散控制相結(jié)合的方式,充分顯示其靈活性。
OPC通訊方式采用標(biāo)準(zhǔn)的C/S通訊結(jié)構(gòu),第三方可以通過(guò)安裝客戶(hù)端程序,直接對(duì)控制配料系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)讀寫(xiě)操作??梢酝ㄟ^(guò)質(zhì)量碼來(lái)判斷數(shù)據(jù)的可信度。數(shù)據(jù)讀取是按照分組進(jìn)行的,每一組的變量屬性定義一致。
OPC通訊分為以下幾種方式:
定時(shí)讀?。撼绦虬凑赵O(shè)定的采樣周期定時(shí)從OPCSERVER讀取數(shù)據(jù)。
變化讀取方式:當(dāng)組內(nèi)的數(shù)據(jù)發(fā)生變化時(shí),自動(dòng)啟動(dòng)從OPCSERVER讀取變化數(shù)據(jù)。
中斷方式:可以根據(jù)程序的要求進(jìn)行隨時(shí)讀取數(shù)據(jù),讀取級(jí)別高,一般不采用。
寫(xiě)數(shù)據(jù)方式:程序根據(jù)要求隨時(shí)進(jìn)行寫(xiě)操作。
UPS備用電源:采用工業(yè)在線(xiàn)UPS電源提高電源配料系統(tǒng)的可靠性、可用性,縮短維修、維護(hù)時(shí)間,使企業(yè)產(chǎn)生更大的效益。UPS的基本功能是在斷電的情況下,能夠?qū)崿F(xiàn)不停電切換,為其他設(shè)備繼續(xù)供電,同時(shí)在電壓不穩(wěn)時(shí),能夠起到穩(wěn)定電壓的功能,同時(shí)具有抑制電網(wǎng)的電壓沖浪,保證計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)配料系統(tǒng)的正常工作與數(shù)據(jù)不受干擾。維持供電時(shí)間不少于30分鐘。
5控制方案
①反應(yīng)釜的分程控制配料系統(tǒng):
當(dāng)反應(yīng)釜配置好物料后,開(kāi)始時(shí)需要對(duì)反應(yīng)器加熱,以啟動(dòng)反應(yīng)過(guò)程。反應(yīng)啟動(dòng)后,因?yàn)榛瘜W(xué)反應(yīng)放出大量熱量,為了能使反應(yīng)持續(xù),穩(wěn)定地進(jìn)行下去就必須把反應(yīng)熱取走。例如在反應(yīng)釜啟動(dòng)前,夾套內(nèi)灌滿(mǎn)冷卻水,然后啟動(dòng)循環(huán)泵,由于反應(yīng)釜內(nèi)的溫度低于要求的反應(yīng)溫度,所以調(diào)節(jié)器指揮蒸汽閥打開(kāi),循環(huán)水經(jīng)過(guò)蒸汽加熱以后,變成熱水加熱反應(yīng)釜,65℃反應(yīng)開(kāi)始后,隨著反應(yīng)熱的逐步放出,將逐步關(guān)上蒸汽閥,當(dāng)反應(yīng)充分進(jìn)行后,就把蒸汽閥全關(guān),打開(kāi)冷卻水閥,把反應(yīng)熱取走。
②反應(yīng)中的流量控制步序配料系統(tǒng):
根據(jù)配料系統(tǒng)工藝,要求反應(yīng)釜在65℃下通氯氣,通過(guò)工控機(jī)人機(jī)界面檢測(cè)反應(yīng)釜溫度。
步:反應(yīng)釜溫度65~70℃,反應(yīng)相對(duì)密度為1.03~1.10;通過(guò)比較邏輯運(yùn)算,在符合該條件的情況下的氯氣流量給定值設(shè)定為物料平衡和熱平衡計(jì)算得來(lái)的數(shù)據(jù)X1。然后再根據(jù)如果溫度超過(guò)70℃,密度大于1.10時(shí)跳轉(zhuǎn)到第二步;
第二步:反應(yīng)釜溫度70~75℃,反應(yīng)相對(duì)密度為1.10~1.2;通過(guò)比較邏輯運(yùn)算,在符合該條件的情況下的氯氣流量給定值設(shè)定為物料平衡和熱平衡計(jì)算得來(lái)的數(shù)據(jù)X2。然后再根據(jù)如果溫度超過(guò)75℃,密度大于1.2時(shí)跳轉(zhuǎn)到第三步;
第三步:反應(yīng)釜溫度75~80℃,反應(yīng)相對(duì)密度為1.2~1.25;通過(guò)比較邏輯運(yùn)算,在符合該條件的情況下的氯氣流量給定值設(shè)定為物料平衡和熱平衡計(jì)算得來(lái)的數(shù)據(jù)X3。然后再根據(jù)如果溫度超過(guò)80℃,密度大于1.25時(shí)跳轉(zhuǎn)到第四步;
第四步:反應(yīng)釜溫度80~85℃,反應(yīng)相對(duì)密度為1.25~1.3;通過(guò)比較邏輯運(yùn)算,在符合該條件的情況下的氯氣流量給定值設(shè)定為物料平衡和熱平衡計(jì)算得來(lái)的數(shù)據(jù)X4。然后再根據(jù)如果溫度超過(guò)85℃,密度大于1.3時(shí)跳轉(zhuǎn)到第五步;
第五步反應(yīng)釜溫度85~102℃,反應(yīng)相對(duì)密度為1.30~1.353。通過(guò)比較邏輯運(yùn)算,在符合該條件的情況下的氯氣流量給定值設(shè)定為物料平衡和熱平衡計(jì)算得來(lái)的數(shù)據(jù)X3。然后再根據(jù)如果密度大于1.35時(shí)反應(yīng)結(jié)束;
保溫反應(yīng)1h后加入循環(huán)母液冷卻結(jié)晶,在凝固點(diǎn)以上1~2℃加入晶種,緩慢冷卻至25℃左右,經(jīng)抽濾或離心分離制得產(chǎn)品。
③結(jié)晶釜的分程控制配料系統(tǒng):
將備用氯化液抽入結(jié)晶釜,在結(jié)晶釜內(nèi)先開(kāi)蒸汽閥升溫到85~90℃,啟動(dòng)攪拌,用冷卻水閥1將料溫降至60℃時(shí),向釜內(nèi)加入晶種約10kg,關(guān)閉冷卻水閥1,自然攪拌降溫,并根據(jù)釜內(nèi)料液情況,再加母液700~800kg。當(dāng)料溫降至48℃時(shí),開(kāi)水冷閥2卻直至物料降至25℃時(shí),即可被離心分離使用。
④反應(yīng)釜壓力監(jiān)測(cè),正常狀況下壓力為39.997~46.663kPa,當(dāng)壓力超過(guò)59.995kPa時(shí),為非正常狀態(tài),配料系統(tǒng)報(bào)警,并設(shè)定聯(lián)動(dòng)閥門(mén)控制。
5自動(dòng)配料系統(tǒng)完備度
對(duì)照《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄的通知》,配料系統(tǒng)裝置自動(dòng)配料系統(tǒng)控制配料系統(tǒng)完備度如下所述。
5.1反應(yīng)釜溫度和壓力的報(bào)警和聯(lián)鎖
控制情況:①氯化反應(yīng)為氣液接觸放熱反應(yīng),放熱主導(dǎo)因素為氯氣進(jìn)量,通過(guò)控制氯氣流速可實(shí)現(xiàn)控制反應(yīng)釜溫度。氯化反應(yīng)釜溫度采用Pt100一體化溫度變送器,通過(guò)多回路自適應(yīng)PID控制算法,控制液氯匯流排出口氣動(dòng)控制閥開(kāi)閉,達(dá)到控制反應(yīng)釜溫度的目的。當(dāng)溫度超過(guò)設(shè)定值時(shí),自動(dòng)切斷液氯匯流排出口閥門(mén)和氯氣分配器進(jìn)口管道閥門(mén),同時(shí)發(fā)出報(bào)警信號(hào),通知工作人員關(guān)閉液氯鋼瓶閥門(mén)。②氯化反應(yīng)釜壓力信號(hào)采用HR-M1RP2壓力變送器,自適應(yīng)PID控制算法控制壓力目標(biāo)值,采用限位控制方式控制液氯匯流排出口氣動(dòng)控制閥開(kāi)閉和氯氣分配器控制閥開(kāi)閉。液氯匯流排出口及氯氣緩沖罐出口采用氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥配DKZ系列執(zhí)行器。當(dāng)溫度超過(guò)1次設(shè)定值時(shí),發(fā)出報(bào)警信號(hào),通知工作人員調(diào)整氯氣進(jìn)口管線(xiàn)閥門(mén)開(kāi)閉程度,若工作人員未及時(shí)調(diào)整或調(diào)整未起到作用使釜內(nèi)壓力繼續(xù)升高達(dá)到2次設(shè)定值時(shí),則給出2次報(bào)警信號(hào)通知工作人員關(guān)閉液氯鋼瓶閥門(mén)并自動(dòng)切斷液氯匯流排出口閥門(mén)。③氯氣緩沖罐頂設(shè)HR-M1RP2壓力變送器,自適應(yīng)PID控制算法控制壓力目標(biāo)值,采用限位控制方式控制液氯匯流排出口氣動(dòng)控制閥開(kāi)閉。液氯匯流排出口采用氣動(dòng)式控制閥。完備度好。
5.2反應(yīng)物料的比例控制和聯(lián)鎖
由于項(xiàng)目采用間接法配料系統(tǒng),反應(yīng)簡(jiǎn)單且反應(yīng)溫度溫和,釜內(nèi)壓力為微正壓,因此不設(shè)置比例控制,完備度好。
5.3攪拌的穩(wěn)定控制
本項(xiàng)目氯化反應(yīng)不涉及攪拌過(guò)程。
5.4進(jìn)料緩沖器
氣化器后設(shè)置緩沖罐(氣液分離器)1臺(tái)。完備度好。
5.5緊急進(jìn)料切斷配料系統(tǒng)
氯化反應(yīng)釜壓力信號(hào)采用HR-M1RP2壓力變送器,自適應(yīng)PID控制算法控制壓力目標(biāo)值,采用限位控制方式控制液氯匯流排出口氣動(dòng)控制閥開(kāi)閉及氯氣緩沖罐出口控制閥開(kāi)閉。液氯匯流排出口及氯氣緩沖罐出口采用氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥配DKZ系列執(zhí)行器。完備度好。
5.6安全泄放配料系統(tǒng)
事故狀態(tài)下氯氣吸收中和配料系統(tǒng);氯氣緩沖罐設(shè)置A41Y-160P型安全閥,安全閥放散管線(xiàn)先引至泄放緩沖罐再引至堿罐,事故狀態(tài)下同時(shí)關(guān)閉液氯匯流排出口管線(xiàn)閥門(mén);緩沖罐底部設(shè)排污閥,排污至事故處理池。完備度好。
5.7可燃和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警裝置
車(chē)間、液氯鋼瓶罩棚設(shè)置HL-200型氯氣檢測(cè)報(bào)警器,控制器安裝在車(chē)間控制室內(nèi),配OLCT20型固定式有毒氣體監(jiān)測(cè)探頭,反應(yīng)時(shí)間<30s、防護(hù)等級(jí)IP54,報(bào)警音量≥80dB(A),事故情
況下自動(dòng)開(kāi)啟換氣扇軸流風(fēng)機(jī)。完備度好。對(duì)照《關(guān)于加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》,重大危險(xiǎn)源車(chē)間和液氯氣化區(qū)均為視頻監(jiān)控,現(xiàn)場(chǎng)安裝攝像頭,控制室監(jiān)控,完備度好。
6總結(jié)
通過(guò)對(duì)氯化工藝自動(dòng)配料系統(tǒng)控制技術(shù)研究,可及時(shí)、全面、準(zhǔn)確地識(shí)別反應(yīng)氯化工藝的各控制點(diǎn)的實(shí)時(shí)信息,并進(jìn)行反饋,降低由于人工控制帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。其分析過(guò)程和結(jié)果可為后續(xù)氯化工藝自動(dòng)配料系統(tǒng)控制改
造工作提供必要資料參考。
 
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